湿法脱硫消泡剂应用案例 660MW燃煤电厂脱硫泡沫解决方案-安泰精细化工
湿法脱硫消泡剂应用案例——某燃煤电厂脱硫系统泡沫难题解决方案
客户类型:大型燃煤火力发电厂(装机容量660MW×2机组)
脱硫工艺:石灰石-石膏湿法脱硫工艺
面临问题:吸收塔浆液泡沫暴发性滋生,导致脱硫效率下降、设备堵塞及石膏品质不达标
解决方案:安泰无硅高效湿法脱硫消泡剂(AT-SL08型)
应用效果:泡沫清除率达95%,脱硫效率回升至98%以上,石膏纯度提升至90%
一、案例背景
某燃煤电厂为响应国家环保政策,配套建设两套石灰石-石膏湿法脱硫系统,处理机组燃烧产生的含硫烟气。该系统运行5年后,在2024年夏季高温高负荷运行期间,脱硫吸收塔内突然出现大规模泡沫堆积现象,且呈持续性滋生态势。
据电厂运维数据显示,泡沫问题导致吸收塔液位虚高30%,频繁触发液位保护停机,单月非计划停机达3次,直接经济损失超50万元。同时,泡沫夹带浆液堵塞喷淋层喷嘴12个,造成烟气与浆液接触不充分,二氧化硫排放浓度从50mg/Nm³飙升至180mg/Nm³,超出排放标准限值,面临环保处罚风险。此外,泡沫混入石膏产物导致其含水率从10%升至18%,纯度降至82%,不符合建材资源化利用要求,大量石膏只能作为固废处置,增加处置成本。
为解决上述问题,电厂先后试用3种通用消泡剂,但均出现消泡持续时间短(不足2小时)、硅类成分沉积堵塞换热器、石膏纯度进一步下降等问题。经行业同行推荐,电厂联系我司安泰精细化工寻求专业解决方案。
二、问题深度分析
我司技术团队赶赴现场,通过为期3天的工况监测与样品分析,明确泡沫产生的核心原因及关键影响因素:
1. 泡沫成因解析
- 工艺助剂反应:夏季高负荷运行时,电厂为提升脱硫效率增加了石灰石浆液用量,同时脱硫剂中含有的少量表面活性物质与烟气中的粉尘颗粒结合,形成稳定的泡沫膜结构。
- 工况参数波动:高温环境导致浆液温度从45℃升至58℃,加速浆液氧化反应生成大量亚硫酸盐,降低浆液表面张力,促进泡沫生成;同时曝气强度增加,空气与浆液充分混合形成致密泡沫层。
- 系统积垢影响:长期运行导致吸收塔内壁及喷淋管存在结垢,改变浆液流动状态,形成涡流裹挟空气,加剧泡沫堆积。
2. 核心危害定位
泡沫问题并非单一影响,而是形成连锁反应:首先,泡沫层阻碍烟气与浆液的气液传质过程,直接导致脱硫效率下降;其次,泡沫夹带的固体颗粒在喷嘴和管道内沉积,造成设备堵塞,增加维护成本;最后,泡沫中的表面活性物质影响石膏结晶过程,导致石膏脱水困难、纯度降低,丧失资源化价值。
三、定制化解决方案
基于现场工况特点及前期试用教训,我司针对性推出AT-SL08型无硅高效湿法脱硫消泡剂及配套服务方案,核心围绕"快速破泡、长效抑泡、护设备、保品质"四大目标设计:
1. 产品精准选型
选用无硅复配体系的AT-SL08型消泡剂,该产品专为湿法脱硫工况研发,具备三大核心优势:
- 无硅护设备:不含硅类成分,避免传统含硅消泡剂长期使用形成的硅垢沉积,从根源解决喷嘴、换热器堵塞问题,延长设备清洗周期从1个月延长至3个月。
- 智能控泡机制:添加自适应缓释因子,可根据浆液泡沫产生速率自动调节作用强度,破泡响应时间≤30秒,抑泡持续时间达8小时以上,适配电厂连续运行需求。
- 全兼容特性:与石灰石浆液、石膏产物良好相容,不与脱硫剂发生化学反应,不改变浆液pH值及密度等关键参数,保障后续工艺稳定性。
2. 科学应用方案
- 投加方式:采用"多点连续滴加+应急冲击投加"组合模式,在吸收塔浆液循环泵入口(主投加点)及氧化槽出口(辅助投加点)设置自动加药装置,与吸收塔液位计联动,泡沫高度超过50cm时自动启动冲击投加。
- 投加量控制:常规运行阶段投加量为0.08‰(按浆液流量计),高温高负荷时段调整至0.1‰,应急处理时单次投加量为0.15‰,较通用消泡剂用量降低30%。
- 预处理建议:协助电厂对堵塞喷嘴进行高压清洗,对吸收塔内壁结垢进行局部清理,并优化石灰石浆液细度(从250目调整至325目),提升浆液反应活性的同时减少泡沫生成基础。
3. 全流程技术支持
组建专项服务团队,提供"现场调试-运行监测-参数优化"全周期服务:调试期安排2名工程师驻场3天,实时监测泡沫清除效果及脱硫指标变化;运行期每月进行1次工况回访,根据燃煤硫分变化调整投加参数;建立24小时应急响应机制,确保突发泡沫问题1小时内提供解决方案。
四、产品技术参数
| 参数指标 |
AT-SL08型消泡剂 |
行业通用型 |
| 外观 |
淡黄色透明液体 |
乳白色浑浊液体 |
| 活性成分 |
无硅聚醚复合物(≥35%) |
有机硅树脂(≥25%) |
| pH值 |
6.5-7.5(适配脱硫浆液pH 5.0-6.5) |
5.0-8.0 |
| 耐温范围 |
-10℃-120℃ |
0℃-80℃ |
| 破泡时间 |
≤30秒 |
≥60秒 |
| 抑泡时间 |
≥8小时 |
≤3小时 |
| 石膏纯度影响 |
无负面影响(纯度提升2%-5%) |
纯度下降1%-3% |
| 推荐投加量 |
0.07‰-0.1‰ |
0.1‰-0.2‰ |
五、项目实施与效果验证
- 现场调研与方案设计(Day1-3):监测浆液温度、pH值、泡沫浓度等12项参数,分析泡沫成因,定制消泡方案
- 小试验证(Day4):现场取浆液样品进行小试,确认消泡剂用量与效果,脱硫效率提升至96%
- 设备改造与投加(Day5-6):安装自动加药装置,调试投加参数,启动首次消泡剂投加
- 效果优化(Day7-15):根据运行数据调整投加量,泡沫清除率稳定在95%以上
- 稳定运行验收(Day30):各项指标达标,通过电厂验收,签订长期供货合同
关键效果数据验证
- 泡沫控制效果:吸收塔内泡沫层厚度从50cm降至2cm以下,泡沫清除率达95%,液位恢复正常,未再发生液位保护停机事件。
- 脱硫效率回升:二氧化硫排放浓度稳定在45mg/Nm³以下,脱硫效率从问题期的82%回升至98.5%,优于设计值95%,完全满足环保标准。
- 石膏品质提升:石膏纯度从82%提升至91%,含水率降至9.5%,达到GB/T 5484-2012《石膏和石膏制品》中建筑石膏一级品要求,重新实现建材资源化利用,月减少固废处置成本8万元。
- 设备运维优化:喷淋层喷嘴堵塞率从15%降至0.5%,换热器换热效率提升12%,设备清洗频次从每月1次降至每3个月1次,单月运维成本降低12万元。
六、客户反馈
"在使用安泰AT-SL08型消泡剂前,我们被泡沫问题困扰了整整两个月,环保压力和经济损失都很大。这款产品最让我们满意的是三个点:一是无硅配方彻底解决了之前硅垢堵塞设备的难题,换热器清洗周期延长了两倍;二是消泡持久,自动加药装置联动后基本无需人工干预;三是完全不影响石膏品质,让我们的脱硫副产物重新实现了资源化。从投用到现在半年多,脱硫系统运行稳定,二氧化硫排放始终达标,运维成本每月减少近20万元。安泰的技术团队不仅提供了优质产品,还全程指导调试,这种专业服务让我们很放心,已经签订了三年的长期供货合同。"
—— 某燃煤电厂脱硫车间主任 王工
七、联系我们